テストプログラムで腕が想定の位置に行ったからおそらく電気的な接続はうまくいった。
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電源周り最低限の確認はできた。
電源周り最低限の確認は完了。
若干のプログラムの変更は必要。
新しいPCA9685を出さずとも大丈夫そう。
確認中にケーブルの断線を発見。
など、わずかな間にこまごましたことが色々あった。
電源を分離

7v側をこんな感じで電源を分離。もともと5V側のものを7Vに流用。V+に線がつながっているのはVCCから電圧が出ていなかったのでV+から故障した7VのVCCに電源を供給したなごり。流用流用。5v側は新しいのを使用する予定。

5V側のコンデンサが2個になっているのは、真ん中のジャンパーピンを外すと回路が分離されて、もう一つDC-DC コンバータをつなげられるようにしている、電流不足の疑いを持っているため、この構造にした。
ケーブル作成

電源周りのために少し特殊なケーブルを作成。
サーボ用電源電圧の問題で信号側に問題が出たのはおかしい気がする。
もう少し調べてみる。
6vが上限だった
PCA9685は6vが上限と書かれていた。そりゃ7v入れたら壊れるわ。
7Vは無理っぽい。
サーボに7Vはどうやら無理っぽい。信号側の電圧に逆流して色々壊れてるっぽい。
久々にプログラムを進めた。
足回りに手がぶつからないようするための機能を追加中。
上物を外して動作確認
まずソフトの方を先に仕上げるために上物外して動作確認できるようにした。
首の揺れが止まらない。
いろいろ補強しないとダメそうだ。
久々に動かそうとしたらうまく動かない。
久々にロボット動かそうとしたらうまく動かない。まずはサーボの動作確認だから、PC側だけでやろうとしたのだけどうまくいかない。どうやって動作確認してたか思い出さなくては。
